El proyecto
En un mercado de plantas de cemento cada vez más desafiante, la necesidad de centrarse en la fabricación de una manera respetuosa con el medio ambiente y rentable se ha vuelto cada vez más importante, lo que requiere soluciones innovadoras.
La planta de Cemento Portland de Golden Bay , ubicada en el norte de Nueva Zelanda, representa un caso práctico interesante en los esfuerzos de la industria de cemento y energía para reducir costos y mejorar el desempeño ambiental en el proceso de fabricación de cemento. Esta planta de cemento, que abastece los mercados de Nueva Zelanda y el Pacífico Sur, tiene una capacidad de producción de 500,000 toneladas al año. El cemento se fabrica en una conversión de GATX-Fuller de proceso seco de un horno diseñado por Vickers, una conversión, que se encargó en 1983. El clínker se tritura en tres molinos de circuito abierto.
La planta de cemento de Golden Bay se acercó a varios proveedores de aditivos de cemento para determinar la aplicabilidad de sus productos a la estrategia identificada. Al final, la compañía decidió evaluar las tecnologías de los mejoradores de calidad del cemento de GCP.
En respuesta a las solicitudes de cemento con características de rendimiento superior de los clientes durante varios años, Golden Bay Cement persiguió una estrategia de factores de saturación de cal progresivamente más altos.
Normalmente, se necesitaba una mezcla cruda de 75 % de roca de cemento y 25 % de piedra caliza de alto grado para producir clínker con el desempeño requerido. Una consecuencia de esta mezcla particular de materias primas es una proporción de sílice relativamente alta de 4:1.
La alta proporción de sílice indica el potencial de dificultades en el procesamiento de una mezcla cruda de esta química. El alto consumo de combustible consecuente presentó un desafío técnico al personal de la planta, ya que se trató de satisfacer las expectativas del negocio de la industria eléctrica para reducir el consumo de energía y reducir los costos de producción.
Después de una consideración exhaustiva de varias opciones, la estrategia acordada fue investigar las modernas tecnologías de aditivos de cemento, lo que podría permitir el mejoramiento del rendimiento del cemento con un menor factor de saturación de cal (LSF).
Como parte de la evaluación, el personal técnico de Golden Bay y GCP realizaron las pruebas de laboratorio y de planta. Estas pruebas indicaron que la línea CBAⓇ de mejoradores de calidad de GCP podría proporcionar un incremento de la resistencia mayor a todos los aditivos alternativos evaluados.
Las propiedades superiores de ganancia de resistencia de los mejoradores de calidad CBAⓇ están relacionadas con su capacidad para permanecer en el agua capilar del cemento con el paso del tiempo y para disolver la fase de ferrita en el cemento. La prueba de los mejoradores de calidad CBAⓇ indicó la posibilidad de utilizarlos para reducir el factor de saturación de cal del clínker, lo cual permitiría potencialmente el uso de materias primas menos costosas, mientras se obtienen mayores resistencias.
El cemento producido durante las pruebas de la planta de cemento de Golden Bay mostró un aumento en la resistencia a la compresión del mortero (para AS/NZS 2350) de 58 MPa a 65 MPa. Las pruebas paralelas con una mezcla de concreto de referencia mostraron un aumento de 28-30 MPa a 32-34 MPa.
La decisión final de utilizar los mejoradores de calidad CBAⓇ se basó en su capacidad demostrada para ofrecer el rendimiento requerido, así como para permitir la mejora futura del proceso.
Los resultados finales
Los mejoradores de calidad pueden proporcionar una ventaja a las plantas de cemento y la industria eléctrica. Pueden usarse para producir una serie de beneficios, como: tiempo reducido de retención del molino; aumento de la sustitución del clínker por la piedra caliza; aumento de la capacidad de producción de cemento para una determinada resistencia; mayor flexibilidad en la selección y manejo de materias primas.
La planta de Cemento de Golden Bay redujo las emisiones de gases de efecto invernadero y obtuvo la reducción de los costos de producción gracias al uso de un mejorador de calidad CBA® de GCP. Esto permitió a la planta de cemento reducir el factor de saturación de cal en su clínker de 98 a 96 y luego a 95 mientras se mantenía la resistencia del cemento. Y a su vez permitió el uso creciente de una materia prima localmente disponible de menor costo y una reducción en la temperatura del clínker.
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Last Updated: 2023-07-07
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